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經(jīng)過52天的停車大修,7月22日15點(diǎn),揚(yáng)子石化2號乙烯裝置投料開車,當(dāng)晚產(chǎn)出合格的乙烯產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了投料開車一次成功。此前1號乙烯裝置已經(jīng)于7月6日開車成功。至此,揚(yáng)子石化兩套乙烯裝置均全部勝利完成大修任務(wù),開車成功。
截至5月底大修前,揚(yáng)子石化1號乙烯裝置已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行達(dá)3年時間,2號乙烯裝置連續(xù)運(yùn)行近5年時間。經(jīng)過長周期運(yùn)行,揚(yáng)子石化乙烯裝置運(yùn)行效率下降,關(guān)鍵機(jī)組、特種設(shè)備及壓力管道需要到期檢測檢修,催化劑需要到期更換。
為此,揚(yáng)子石化啟動了歷史上最大的一次大修,1號和2號乙烯裝置全部停車大修。此次大修從5月25日開始,至7月下旬結(jié)束,歷時約2個月時間。裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)和二元制冷壓縮機(jī),是乙烯裝置的核心設(shè)備,簡稱乙烯“三機(jī)”。此次大修中,揚(yáng)子石化重點(diǎn)對乙烯“三機(jī)”進(jìn)行揭蓋大修,清理壓縮機(jī)內(nèi)結(jié)垢,對干氣密封進(jìn)行清洗等,恢復(fù)壓縮機(jī)的運(yùn)行效率。針對2號乙烯裂解氣壓縮機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn)的問題,揚(yáng)子石化還專門邀請日本三菱公司技術(shù)人員來廠,面對面技術(shù)交流,制定解決問題的有效措施。
同時,揚(yáng)子石化引進(jìn)新型低氮燃燒器對乙烯裂解爐進(jìn)行改造,檢修裂解氣大閥,提高裂解爐熱效率。針對此前2號乙烯裝置乙烯精餾塔運(yùn)行效率偏低、能耗偏高的情況,對該塔實(shí)施換“胃”手術(shù),拆除舊塔盤,換上新塔盤,通過改造提高該塔的“消化能力”,提高運(yùn)行效率。新塔改造投用后,預(yù)計每年可降本增效2000多萬元。
通過此次大修,揚(yáng)子石化消除了乙烯裝置長周期運(yùn)行的瓶頸,為裝置今后的高負(fù)荷安全生產(chǎn)和效益提升奠定了基礎(chǔ)。
(中國石化新聞網(wǎng))